首台套热耦合海水制氢装置在日照市稳定运行超500小时-新华网
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2025 12/07 14:21:29
来源:日照网

首台套热耦合海水制氢装置在日照市稳定运行超500小时

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  在日照市岚山区热耦合海水电解制氢项目中试基地,一座看似寻常的装置正悄然重塑能源格局——它不“喝”珍贵淡水,专“饮”蔚蓝海水;不耗优质能源,只“吸”周边钢铁、石化等企业排放的低品位余热,便能高效稳定地产出高纯度绿色氢能。

  12月6日,热耦合海水直接电解制氢成果发布会在日照召开。记者从发布会上获悉,崂山实验室联合中广核集团、山东师范大学与日照市岚山区人民政府,共同推进“热耦合海水直接电解制氢”关键技术研发与示范,成功研制出首台套110千瓦级热耦合海水直接电解制氢系统装置,并实现超过500小时连续稳定运行。标志着我国在海水直接电解制氢这一战略前沿技术领域,取得了从实验室迈向工程化应用的关键突破。

  “海水中的钙镁沉积易堵塞电极、高浓度氯离子腐蚀电解设备和催化材料,这是业内公认的海水制氢‘致命伤’。这套装置成功破解了传统绿氢必须依赖高纯淡水的‘死结’,为未来海水制氢和其他电解水制氢工艺提供了更高效、低成本的解决方案。”崂山实验室高级工程师秦建光介绍,“热耦合海水直接电解制氢”项目,通过研发关键耐腐蚀催化剂与适配海水的动态调控技术,有效抑制氯离子对电解设备及催化材料的腐蚀。同时,装置同步利用电解系统低品位废热,耦合筛分系统联产高品质淡水,省去了传统电解装置的废热冷却单元,整体降低了设备投资和能耗。这意味着无需复杂预处理,即可直接利用天然海水连续产氢,大幅降低制氢成本与工程复杂度。

  “500小时运行,各项指标平稳,证明我们真正迈过了工程化门槛。”崂山实验室副研究员于强补充说。

  数据直观印证了这项技术的领先性:满负荷工况下,该装置每小时可产出22标准立方米的高纯氢气,氢气纯度≥99.999%,电解小室平均电压低至1.74伏,生产每标准立方米氢气的直流电耗仅为4.2千瓦时。据测算,该装置每年可处理海水约800吨,年产高纯氢气达19.2万标准立方米,可供100辆氢能公交车行驶3840公里,相当于减少二氧化碳排放约170吨。与传统淡水电解制氢装置相比,其电能利用率提升20%以上,综合经济效益和社会效益突出。

  更具创新性的是其“吃干榨净” 的资源利用新模式。“海水和工业余热进去,三种宝贝出来!”秦建光介绍,除清洁氢能外,该装置能联产盐度极低的450吨高品质淡水(盐度低于5ppm),可用于工业冷却或生活用水,成本约2元/吨,较传统反渗透(约6元/吨)和多级闪蒸/多效蒸发(约12元/吨)工艺分别降低66.7%和83.3%;同时副产350吨富含矿物质的高附加值浓海水,为新型海洋化工提供高附加值的原料,真正实现“一进三出、吃干榨净”。

  “它验证了一条与我国沿海工业布局深度契合的零碳氢能供给新范式。”崂山实验室助理研究员李嘉伟解读,我国拥有漫长的海岸线和庞大的临港工业体系,该项目成功将临港工业余热“变废为宝”,为沿海地区构建“就地捕集余热、就地获取海水、就地生产绿氢”的分布式能源网络提供了坚实的技术装备支撑。对日照这样的港口工业城市而言,这既是减碳利器,更是绿色转型的新引擎。

  “500小时是起点,不是终点。”项目团队负责人、中国科学院院士、崂山实验室海洋战略资源研究部部长唐波透露,接下来,团队将依托临港产业多元化应用场景,持续深化技术迭代、系统优化与放大,加快装备规模化、工程化和系统智能化应用,为推动钢铁、石化等传统产业向新质生产力转型、实现“双碳”目标、提升能源自主保障能力注入更强动能。(丁兆霞)

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